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关于pcb无刷电机的一个奇思妙想,大家讨论一下是否可行

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发布时间: 2024-3-13 17:21

正文摘要:

  我对于无刷电机是不太懂的,但是我在网上看到了许多那种pcb无刷电机都是在电路板上面画出来的线圈,省去了绕组和硅钢片,相较正常的无刷电机来说体积小巧,但是正因为如此pcb无刷电机没有正常的无刷电机 ...

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ID:1157579 发表于 2025-8-8 15:18
jshs88 发表于 2024-12-31 09:27
你要了解一下磁路分析,我做无刷电机5年,就连一个绕线口大小和方向和角度都对磁路和功率扭力等都影响。别 ...

大佬,有机械图可以看看嘛,最近要做个 无刷电机
ID:1157579 发表于 2025-8-8 15:16
coody_sz 发表于 2024-3-14 15:21
想玩玩的,怎么做都行,但是要做功的电机,则要讲究力矩、效率。
我做的单线圈无刷电机模型(桌上摆设), ...

有多的嘛,弄来瞧瞧哇
ID:839916 发表于 2024-12-31 09:27
你要了解一下磁路分析,我做无刷电机5年,就连一个绕线口大小和方向和角度都对磁路和功率扭力等都影响。别说你焊接东倒西歪了
ID:402677 发表于 2024-12-28 07:40
七八十年代日本索尼、松下、日立等公司已经把PCB印刷线圈无刷电机已经研究实践到极致了,你不可能突破的。
ID:69038 发表于 2024-3-19 15:27
尘沉陈 发表于 2024-3-19 15:18
主要是感觉在PCB上再怎么做相较于矽钢片还是差了一些,我对于无刷也是一知半解的状态,也不会做啊

当然,印刷电感的介质的磁通量是没法与矽钢相提并论的。
ID:1043176 发表于 2024-3-19 15:18
zhuls 发表于 2024-3-19 15:09
你可以尝试一下多层走线的印刷螺旋电感。4层或6层PCB的。同一方向、同一尺寸、并联方式 。

主要是感觉在PCB上再怎么做相较于矽钢片还是差了一些,我对于无刷也是一知半解的状态,也不会做啊
ID:69038 发表于 2024-3-19 15:09
尘沉陈 发表于 2024-3-19 13:57
对,看到视频上的都是扭矩都不大,和正常的比还是差距挺大的,想着能有个折中的办法来解决,所以想出来个 ...

你可以尝试一下多层走线的印刷螺旋电感。4层或6层PCB的。同一方向、同一尺寸、并联方式 。
ID:1043176 发表于 2024-3-19 14:41
dzbj 发表于 2024-3-15 01:00
我觉得目前不行 正如你观察到的 凡是印刷线圈磁场强度都不够 就是说工艺上要产生足够磁场就需要更大的线圈  ...

我这也是只考虑了两者结合的一个想法,都没有去实验过,你说的散热和振动的问题都没有考虑,没准以后也会有比我这想法还更好的东西来颠覆现在的技术
ID:1043176 发表于 2024-3-19 14:31
Hephaestus 发表于 2024-3-15 00:47
思路可行,但是不能用成品电感,磁路是闭合的,外面没有磁场,要自己做才行。

嗯,因为我找不到这样的东西的图片只能用比较类似的电感来替代
ID:1043176 发表于 2024-3-19 14:28
Y_G_G 发表于 2024-3-14 23:29
其实,电感很容量掉的,以前没搞生产之前不知道是为什么,现在依然不知道是为什么
有的电感你明明是焊好了 ...

这个电感容易掉这个我没有遇到过,我这只是自己玩玩,没有接触过生产,也确实没有去想过这个生产及实际使用上会有那些问题,今天听你这么一说感觉问题还是挺大的,这个在实际的应用中应该作用不大
ID:1043176 发表于 2024-3-19 13:57
zhuls 发表于 2024-3-14 15:29
你是说,这种电机的线圈是在PCB上画出来的?电感量小、载荷能力也小吧。

对,看到视频上的都是扭矩都不大,和正常的比还是差距挺大的,想着能有个折中的办法来解决,所以想出来个这个。
ID:1043176 发表于 2024-3-19 13:54
coody_sz 发表于 2024-3-14 15:21
想玩玩的,怎么做都行,但是要做功的电机,则要讲究力矩、效率。
我做的单线圈无刷电机模型(桌上摆设), ...

我这也是外行,当时也没想到考虑那些东西,有这个想法也是为了能够弥补一下这个扭矩不足的原因
ID:1043176 发表于 2024-3-19 13:49
鳕鱼摆摆 发表于 2024-3-14 14:59
根据你的描述,我认为你把省掉的硅钢片和绕组又装回去了。还增加了可贴片焊接的引脚,成本和体积都成功提升 ...

当时也是想弥补一下扭矩的,确实没有想过那么多
ID:47286 发表于 2024-3-15 01:00
我觉得目前不行 正如你观察到的 凡是印刷线圈磁场强度都不够 就是说工艺上要产生足够磁场就需要更大的线圈 而封装的方式并不利于使用 比如散热问题 比如震动问题 目前的技术矽钢片+线圈是最成熟可靠的技术 未来怎么样不好说 毕竟技术发展很快 也没准哪天就有你说的那种东西了
ID:883242 发表于 2024-3-15 00:47
思路可行,但是不能用成品电感,磁路是闭合的,外面没有磁场,要自己做才行。
ID:401564 发表于 2024-3-14 23:29
尘沉陈 发表于 2024-3-14 13:19
也对,都没有往这个方面想过,那样的话可能就得做成个合适的封装来解决这个问题了

其实,电感很容量掉的,以前没搞生产之前不知道是为什么,现在依然不知道是为什么
有的电感你明明是焊好了的,但它莫名的就会锡点开裂掉下来,暂时分析是电感在PWM工作下有振动,把锡震开了,但我也不确定
在你这个设想中,电感是要受力的,如果你是想到了其它的方式把它固定住,加个螺丝什么,那它不就成硅钢片了吗?
ID:69038 发表于 2024-3-14 15:29
你是说,这种电机的线圈是在PCB上画出来的?电感量小、载荷能力也小吧。
ID:1034262 发表于 2024-3-14 15:21
想玩玩的,怎么做都行,但是要做功的电机,则要讲究力矩、效率。
我做的单线圈无刷电机模型(桌上摆设),有单片机3.7V 2mA,纯硬件3.7V 250uA,非常省电。
ID:1086996 发表于 2024-3-14 14:59
根据你的描述,我认为你把省掉的硅钢片和绕组又装回去了。还增加了可贴片焊接的引脚,成本和体积都成功提升。有点不太成熟的想法
ID:1043176 发表于 2024-3-14 13:19
Y_G_G 发表于 2024-3-14 12:46
力是相对的,如果扭力大的话,你做的这个"电感"本身也是要承受相同的力的,搞不好哪天是转子不转动了,电感跑了 ...

也对,都没有往这个方面想过,那样的话可能就得做成个合适的封装来解决这个问题了
ID:401564 发表于 2024-3-14 12:46
力是相对的,如果扭力大的话,你做的这个"电感"本身也是要承受相同的力的,搞不好哪天是转子不转动了,电感跑了,因为这个电感只能是贴片上去的
ID:1043176 发表于 2024-3-14 11:26
glinfei 发表于 2024-3-14 10:58
我觉得可以,就是成本不划算,不如直接装个现成的。采取哪种技术,成本是重要的因素之一

嗯,成本这方面还真没有想过。不过我感觉这样的话能保留pcb无刷的轻薄与对外壳的要求小,制作简便也能有正常无刷的力矩。在一些特殊要求的场合会有应用的可能。
ID:1043176 发表于 2024-3-14 11:17
wufa1986 发表于 2024-3-14 11:06
不可以,电感的漏感很小,磁场辐射不出去,在自身磁路内跑

不是做成电感就是封装像是电感那样的绕组
ID:879348 发表于 2024-3-14 11:06
不可以,电感的漏感很小,磁场辐射不出去,在自身磁路内跑
ID:844772 发表于 2024-3-14 10:58
我觉得可以,就是成本不划算,不如直接装个现成的。采取哪种技术,成本是重要的因素之一
ID:1043176 发表于 2024-3-14 10:46

为什么不行啊,能具体说一下吗
ID:807591 发表于 2024-3-14 08:18
应该是不行的

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